高壓熱油泵機械密封的更換
2019-6-4 8:49:57 點擊:
機械密封泄漏的主要原因進行計算分析,指出摩擦副端面溫度過高是導致機械密封失效的主要原因,通過采取疏通機械密封冷卻水通道及改造柴油沖洗冷卻系統等措施,消除密封泄漏問題。
芳烴廠加氫裂化裝置二系列反應進料泵GA―102A/B為美國BYONACKSCN公司制造的雙層殼體泵,原設計為循環油泵,在1994年加氫裂化裝置2 000kt/敕造后用作二段新鮮原料油泵,其操作條件見表1表1操作條件輸送介質原料油流量八3.h介質溫度/°c介質壓力/MPa功率/W具有高溫、高壓、高速的特點,運行工況苛刻。
泵在日常運行過程中,機械密封壽命較短,易泄漏問題一直困擾著加氫裂化裝置的安穩運行,僅2007年7月份,〔A―102B泵因機械密封泄漏問題就進行了3次檢修,解體檢查發現其故障現象均為大氣側機械密封動環或靜環出現裂紋,而且在修復投用后不久,又出現泄漏。頻繁的檢修大大增加了檢修人員的勞動強度,也給加氫裂化裝置的高負荷持續生產帶來一定的隱患,因此有必要對該機械密封的泄漏原因從理論上進行分析,并通過采取適當的措施使這一問題得到解決。
機械密封設計制造,具體結構如所示。該機械密封由兩套高速密封組件組成,產品側為一套型號為MF165/88―G2的單端面金屬波紋管結構的高溫高壓機械密封,大氣側為一套型號為HSH2/103單作用流體動壓式式帶泵效螺旋結構的機械密封。HSH和MFL機械密封都是采用彈簧靜止式,以適應高速運轉的要求,從結構上布置成兩級串聯式,以適應高壓的要求,在冷卻方式上均采用強制冷卻,以適應高溫的要求。產品側機械密封靠外部冷卻水在水夾套中強制循環來帶走熱量,大氣側的機械密封是由外加柴油急冷液循環來冷卻的,冷卻柴油在泵效螺旋的離心力作用下強制循環通過柴油水冷器。
芳烴廠加氫裂化裝置二系列反應進料泵GA―102A/B為美國BYONACKSCN公司制造的雙層殼體泵,原設計為循環油泵,在1994年加氫裂化裝置2 000kt/敕造后用作二段新鮮原料油泵,其操作條件見表1表1操作條件輸送介質原料油流量八3.h介質溫度/°c介質壓力/MPa功率/W具有高溫、高壓、高速的特點,運行工況苛刻。
泵在日常運行過程中,機械密封壽命較短,易泄漏問題一直困擾著加氫裂化裝置的安穩運行,僅2007年7月份,〔A―102B泵因機械密封泄漏問題就進行了3次檢修,解體檢查發現其故障現象均為大氣側機械密封動環或靜環出現裂紋,而且在修復投用后不久,又出現泄漏。頻繁的檢修大大增加了檢修人員的勞動強度,也給加氫裂化裝置的高負荷持續生產帶來一定的隱患,因此有必要對該機械密封的泄漏原因從理論上進行分析,并通過采取適當的措施使這一問題得到解決。
機械密封設計制造,具體結構如所示。該機械密封由兩套高速密封組件組成,產品側為一套型號為MF165/88―G2的單端面金屬波紋管結構的高溫高壓機械密封,大氣側為一套型號為HSH2/103單作用流體動壓式式帶泵效螺旋結構的機械密封。HSH和MFL機械密封都是采用彈簧靜止式,以適應高速運轉的要求,從結構上布置成兩級串聯式,以適應高壓的要求,在冷卻方式上均采用強制冷卻,以適應高溫的要求。產品側機械密封靠外部冷卻水在水夾套中強制循環來帶走熱量,大氣側的機械密封是由外加柴油急冷液循環來冷卻的,冷卻柴油在泵效螺旋的離心力作用下強制循環通過柴油水冷器。
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